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提铜选矿药剂生产废水回用处理工艺研究

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【中文关键词】提铜选矿药剂  生产废水  废水回用  吸附容量  活性炭再生  
【摘要】采用隔油-过滤除油-酸化沉降-催化氧化-石灰中和-3 级活性炭吸附联合工艺处理提铜药剂生产废水。研究了酸化沉降 pH 值优化、过滤除油及催化氧化单元处理的效果、废水净化-回用在生产工艺中循环的可行性,以及活性炭、锅炉炉渣的饱和吸附容量和活性炭再生方法结果表明,酸化 pH 值为 3 ~ 4 时,对废水具有较好的澄清效果;组合过滤除油单元的联合工艺处理出水 COD 进一步降低;而组合催化氧化单元的联合工艺,出水 COD、色度反而有所上升;活性炭和炉渣的饱和吸附容量分别为 119、23 mL / g,前者对废水的脱色、除味和 COD 去除效果明显优于后者;对于饱和活性炭,宜采用中温炭化-高温蒸汽活化方式进行再生。推荐采用集水调节-酸化沉 降-隔油-过滤除油-石灰中和-1 级炉渣吸附-3 级活性炭吸附联合工艺净化提铜选矿药剂生产废水,处理出水可回用生产,实现生产废水“零排放”。
【部分正文预览】

       通过分别生产酮肟和醛肟后复配而成。酮肟的生产原料为壬基酚、丙酰氯、无水三氯化铝和盐酸羟胺等,主要生产工序为:酯化、重排、水解、蒸馏提纯和肟化。醛肟的生产原料为壬基酚、对甲基苯胺、甲醛和盐酸羟胺等,主要生产工序为:缩合氧化、水解、蒸馏提纯和肟化。在生产过程中产生大量气味浓,浊度、色度高,含有机毒物,油类物质含量高,高盐分、高 COD,可生化性差BOD / COD 为 0.05 的酸性有机废水。

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