某城镇污水处理厂设计处理能力为15万m3/d, 已建成运行10余年。该工程采用转刷曝气的改良 型氧化沟处理工艺,出水水质执行《城镇污水处理厂 污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标 准。近年来,随着受纳水体富营养化加速,拟对污水 处理厂进行提标改造。根据改造工程的总体设计, 现况氧化沟改造部分拟在分析现况的基础上,在保 证硝化的前提下,尽可能实现更高的反硝化脱氮率, 为后续新建的反硝化系统降低进水总氮负荷。 现况氧化沟分为三组,每组处理能力为5万 m3/d。每组氧化沟前设置厌氧池1座,水力停留时 间(HRT)为2h,氧化沟为对称并且相互独立的2 座,每座处理能力为2.5万m3/d。每个系列有4条 沟道,沟宽10.1m,有效水深3.5m,氧化沟的HRT 为17.4h。现况氧化沟采用转刷曝气器。3组沟的 布置形式相同,其中一组现况氧化沟的平面见图1。 根据实际运行情况,氧化沟内设若干推流器,根 据需氧量的变化关停若干转刷曝气器,同时开启相 应的推流器,保证氧化沟内的循环流动状态,防止混 合液沉淀。 氧化沟工艺由于其具有运行稳定、操作管理方 便、处理效果好等优点,在国内外得到了广泛的研究阿 和应用。现况氧化沟生物脱氮是在“循环跑道式”反 应池内交替实现好氧/缺氧,在同一个反应池内同时 发生硝化和反硝化,实现氨氮的硝化和总氮的去除。由于没有划分独立的缺氧区,在交替的硝化/反硝化 过程中,反硝化环境不十分理想,同时进水中有限的 可用于反硝化作用的部分碳源会被好氧消耗。 |