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浅议炼油厂循环水水质持续改进

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【中文关键词】缓蚀阻垢剂  水冷器工艺  物料泄漏处理方法  
【摘要】针对吉林石化炼油厂循环水存在的问题及造成的原因,提出并采取了缓蚀阻垢剂评选、杀菌荆优选、水冷器工艺改进、旁滤改造、物料泄漏处理方法的创新等改进措施。取得明显的效果和可观的经济效益。
【部分正文预览】

吉林石化炼油厂供排水车间共有四个循环水场。四个循环水场处理水量约17000 t/h一19000 t/h.供应全厂三百多台水冷器使用。从2002年以后。由于参炼俄油比例越来越多.炼油厂的水冷器泄漏突然加剧。2003年泄漏了l5台次,2004年有36台次泄漏。2005年有40台次泄漏。2006年有34台次泄漏。造成恶劣的影响:因水冷器泄漏故障造成临时性抢修29次.消耗大量的新鲜水给水处理药剂。2004—2005年度水冷器泄漏次数增长最快。2002年度虽然有近20天的大修期.但是水冷器的泄漏依然保持较高频次.说明炼厂水冷器物料泄漏问题逐年严重。从2005年大检修期间水冷器鉴定情况看,系统中有相当一部分水冷器管束堵死.腐蚀相当严重。油泥较重。汇总所鉴定水冷器的垢样成份分析值可看出:Fe20,和55OaI二有机物含量偏述硝化过程所产生酸碱度,这是不能接受的。pH值对NH 一N硝化反应是个非常敏感和重要的因素,在pH≤6.3时. 由于反应过程中所产生的酸没有得到及时中和.酸性环境严重抑制了亚硝化菌和硝化菌的生长。使出水中的亚硝态氮和硝态氮积累下降。而NH3-N浓度上升;但过高的pH (8.0—8.5),再加上溶液中的NH 一N的浓度始终处于较高的水平。好氧池末端出现了游离氨积累.当游离氨的浓度达到抑制亚硝化菌和硝化菌浓度临界点时.就会对硝化反应产生严重的影响.甚至导致硝化反应被破坏。为使匹配的pH值控制在6.5 7.5之间,及时捕捉过程中的酸碱度的变化。在好氧池末端正确投碱,是A/O工艺生物脱氮的关键。

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